变脱脱硫催化剂改型
项目简介:
从2013年10月13日变脱脱硫剂改型使用栲胶脱硫剂和五氧化二钒到17日共加入栲胶脱硫剂100公斤、五氧化二钒50公斤、片碱(氢氧化钠)250公斤、碳酸钠3000公斤,以后每三天加入栲胶脱硫剂10-15公斤,每周加入五氧化二钒一次12-13公斤,根据分析碱液成份,增加或减少加入量。
经过脱硫剂改型后泡沫较多,但不易消泡、不熔硫。经过逐步调整变脱后硫化氢由原来的0.0646 g/m³,从14日5:00变脱后硫化氢下降到0.0476g/m³,14日8:00下降到0.0238-0.0204g/m³,至今生产负荷间断28机生产。脱硫效率由原来的45%-50%提高到现在的80%,经过调整于10月29日变脱硫沫开始熔硫,硫沫夹带的碱液可以回收使用,变脱系统转入正常运行。共消耗栲胶脱硫剂150公斤(3333.33元)、五氧化二钒100公斤(9059.83元)、纯碱3吨(4140元),合计:16533.16元。
进入尿素系统的硫化氢明显下降,由原来的0.2 g/m³下降到0.06 g/m³,大大增加了尿素精脱硫剂使用周期,提高了经济效益、减少一次更换10万元的费用。
推广应用情况:
1.经过脱硫剂改型变脱脱硫效率由原来的50%提高到80%。
2.延长了尿素精脱硫剂的使用寿命,提高了经济效益,减少一次更换10万元的费用。
3.减小了硫化氢对设备的腐蚀。
完成单位:永骏化工 成果类别:小革新 获奖等级:三等奖