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长距离输送机低速联轴器加工工艺改进

作者:李凯武 2011-11-15 10:57 来源:本站原创

长距离输送机低速联轴器加工工艺改进

芙蓉集团嘉业公司技术部  李凯武

0  前言

2009年来,嘉业公司自主设计、加工制作的DTL型长皮带分别落户杉木树矿、珙泉煤矿 该皮带机在设计上采用了目前最先进的DTⅡ(A)型结构,减速器与滚筒端采用柱销齿式联轴器,传递大功率大,外形尺寸小、使用寿命长。但是联轴器柱销孔的位置精度比较高,如果加工精度达不到要求,不仅安装困难,而且运转时附加载荷过大,降低使用寿命。我公司在机械加工制造该联轴器时受加工设备限制,采用传统的划线工艺,两半联轴器成对加工,加工好的联轴器须配对使用。在两次皮带机生产后,加工工艺做出局部调整,降低了生产成本,介绍一下心得体会,与同仁交流。

1、联轴器原加工工艺和改进后加工工艺对比

1.1、举列;原生产加工BL14低速联轴器主要工艺方案

 

 

 

 

工序

工种

设备

加工过程

1

 

 

C6110

分别将接减速器端联轴器(图号BL14-1)、接滚筒端联轴器(图号BL14-5)、外套(图号BL14-2)内外径粗加工倒角,各尺寸留精加工余量。

2

 

 

箱式炉

 

调质热处理;HB217~255

3

C6110

分别将接减速器端联轴器(图号BL14-1)、接滚筒端联轴器(图号BL14-5)、外套(图号BL14-2)外径、端面精加工、倒角,

注;R570暂不加工,目的为保证钻6-φ60销孔时提高钻孔精度

4

 

将减速器端联轴器、接滚筒端联轴器、外套、工艺垫板四件组装。

5

Z3080

加套联轴器工艺钻模与组件压校于工作平台,钻孔。

6

C6110

分别对联轴器内孔、以及R570外径精加工,

7

 

插削加工内孔键槽,倒凌除刺。

为保证加工质量,其加工过程中需要加工,1工艺钻模一件(可反复利用)2工艺垫板(因减速器端联轴器、接滚筒端联轴器、外套三件装为一体时,两半联轴器间有10mm间隙,钻孔时会损坏钻头,必须加工工艺10mm厚垫块将缝隙垫实。(工艺垫板为一次消耗)

1.2改进后;2011年生产加工白胶矿皮带机加工工艺;

 

 

 

 

工序

工种

设备

加工过程

 

1

 

 

C6110

分别将接减速器端联轴器(图号BL14-1)、接滚筒端联轴器(图号BL14-5)、外套(图号BL14-2)内外径粗加工倒角,虚线尺寸保留,作钻孔工艺平台,其余各尺寸留精加工余量。

 

2

 

 

箱式炉

 

调质热处理;HB217~255

3

 

 

 

C6110

分别将接减速器端联轴器(图号BL14-1)、接滚筒端联轴器(图号BL14-5)、外套(图号BL14-2)外径、端面精加工、倒角,虚线尺寸5mm保留,作钻孔工艺平台

注;R570暂不加工,目的为保证钻6-φ60销孔时提高钻孔精度

4

 

将减速器端联轴器、接滚筒端联轴器、外套、三件组装。

5

Z3080

将组件与联轴器工艺钻模压校于工作平台,钻孔。

6

 

C6110

分别对联轴器内孔、以及R570外径精加工虚线尺寸5mm车削掉

7

 

插削加工内孔键槽,倒凌除刺

为保证加工质量,其加工过程中需要加工、工艺钻模一件(可反复利用)。

1.3、改进后加工工艺和原加工工艺区别;

 

工序

工种

设备

加工过程

   改进后

原工艺

 

3

 

 

 

C6110

分别将接减速器端联轴器(图号BL14-1)、接滚筒端联轴器(图号BL14-5)、精加工、倒角,联轴器虚线尺寸5mm保留,作钻孔工艺平台

注;R570暂不加工,目的为保证钻6-φ60销孔时提高钻孔精度

分别将接减速器端联轴器(图号BL14-1)、接滚筒端联轴器(图号BL14-5)、精加工、倒角,

 

 

注;R570暂不加工,目的为保证钻6-φ60销孔时提高钻孔精度

 

6

 

 

C6110

分别按联轴器内孔找正,对联轴器内孔、以及R570外径精加工虚线尺寸工艺台5mm车削掉

分别按联轴器内孔找正,对联轴器内孔、以及R570外径精加工。

2、联轴器改进后加工工艺和原工艺和的的经济、质量性能比较;

2.1、因联轴器为铸钢件,铸造时需放量加工尺寸,而改进后联轴器留钻孔工艺平台为5mm,在铸造时不需再特别加大尺寸,铸造成本无增加。

2.2、改进后减少工艺垫板成本,钢板φ650×10mm27Kg(含工艺损耗)铆焊划割下料1h、车工加工φ650外径1h

车工在最后车削虚线端面钻孔工艺平台时,因联轴器销孔已加工,连续切削变为间断切削,增加工时间为1h。生产工艺垫板时间(2h-切削钻孔工艺台(1h)=节约工作时间(1h)

2.3改进工艺后每套联轴器可节约材料费为27Kg×5.1/ Kg

138元,节约人工费3/h×1h =3元。节约合计138+3=141

2.4联轴器径向位移应不大于0.05mm,轴线倾斜应不大于0.2/1000,表面粗糙度6.3▽。工艺改进前后技术要求以及产品表面粗糙度均能达到设计要求,满足设备使用要求。

3结束语

此型联轴器是我公司近年来的新产品,过去在加工过程走了一些弯路。在采用改进工艺后,初步统计产品中类似联轴器BL13BL10BL9。分别可节约钢材为20 Kg14 Kg8.5 Kg。减少了宝贵资源浪费,同时也为今年改造杉木树主斜井皮带机联轴器不配对加工提供了思路。

 

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